立磨是立式磨粉機(jī)的簡(jiǎn)稱,又稱立磨機(jī),立磨粉機(jī),立磨是目前世界上先進(jìn)的粉磨設(shè)備。立磨選粉機(jī)安裝與調(diào)試成功與否直接關(guān)系到立磨以后投入生產(chǎn)正常運(yùn)行的工作。
磨盤(pán)上被磨輥粉磨的礦渣物料由兩部分組成,一小部分高水份的新入磨礦渣和大部分的被粉磨過(guò)的具有較低水份的非成品礦渣。經(jīng)刮料裝置及旋轉(zhuǎn)離心力作用分布于磨盤(pán)上。其中非成品礦渣是因顆粒較大經(jīng)選粉機(jī)分離后返回的粗料。
在離心力的作用下,分布于磨盤(pán)上的礦渣被引導(dǎo)到輔磨輥下面初步壓實(shí)。形成適合設(shè)備輥磨工藝的料層。
通過(guò)液壓系統(tǒng)加載,由主磨輥完成對(duì)料層的碾磨。粉磨后的礦渣粉料由熱風(fēng)輸送至選粉機(jī),輸送過(guò)程中對(duì)粉料進(jìn)行烘干,質(zhì)量較大的顆粒通過(guò)風(fēng)環(huán)由排渣口進(jìn)入循環(huán)料斗提系統(tǒng)。
立磨籠型選粉機(jī)是一種氣流選粉機(jī)。粉料與空氣的混合物在進(jìn)入選粉機(jī)后由垂直上升變?yōu)榍邢蛄鲃?dòng)。
在導(dǎo)向環(huán)和轉(zhuǎn)子葉片之間的范圍內(nèi),由轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)形成的離心力將粉料和空氣混合物進(jìn)行分選。大顆粒(超過(guò)規(guī)定尺寸)被向外拋出并在重力作用下下沉。離開(kāi)離心力范圍后,被收集到一個(gè)收集器中返回到磨機(jī)重新進(jìn)行粉磨。成品粉末同引導(dǎo)氣流一起穿過(guò)轉(zhuǎn)子葉片渦流,經(jīng)選粉機(jī)出風(fēng)口進(jìn)入收塵系統(tǒng)。
成品的細(xì)度取決于選粉機(jī)導(dǎo)向葉片的角度和轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速。
(1)選粉機(jī)傳動(dòng)裝置:由進(jìn)口變頻電機(jī)、減速機(jī)、聯(lián)軸器、帶輪及V帶所構(gòu)成。
(2)選粉機(jī)轉(zhuǎn)子:采用高效籠式轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),選用國(guó)內(nèi)最優(yōu)耐磨復(fù)合板制作而成,并經(jīng)動(dòng)平衡檢驗(yàn),保證了轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。
(3)選粉機(jī)軸承組:由軸承座、密封、兩套軸承及測(cè)溫件組成。上部軸承為角接觸球軸承承受軸向和徑向力,下部軸承為深溝球軸承僅承受徑向力,兩套軸承采用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,配有專(zhuān)用注脂口。配有測(cè)溫傳感器,在運(yùn)轉(zhuǎn)中將軸承溫度反饋給中控予以監(jiān)控。
(4)選粉機(jī)盤(pán)根密封裝置:避免漏風(fēng),以保證設(shè)備磨內(nèi)壓差值及工藝的穩(wěn)定。
3 調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題分析
(1)選粉機(jī)電機(jī)異響:在選粉機(jī)電機(jī)調(diào)試過(guò)程中,5Hz啟動(dòng)電機(jī),電機(jī)輸出軸端發(fā)出異常輕微金屬摩擦聲,此后在電機(jī)逐步提速至30Hz時(shí),該輕微異響逐漸加強(qiáng)(距電機(jī)2米處,可以聽(tīng)到明顯的金屬摩擦聲),經(jīng)停機(jī)商討,對(duì)上述異響的產(chǎn)生原因分析,有以下可能性:a)電機(jī)輸出軸端軸承潤(rùn)滑不足;b)電機(jī)輸出軸端壓蓋孔與電機(jī)輸出軸偏心,造成壓蓋與輸出軸摩擦;c)電機(jī)輸出軸運(yùn)轉(zhuǎn)撓度徑跳較大,造成壓蓋與輸出軸摩擦;d)電機(jī)輸出軸軸承內(nèi)有異物,導(dǎo)致軸承工作時(shí)產(chǎn)生摩擦。
鑒于現(xiàn)場(chǎng)條件匱乏,我們只能針對(duì)1、3兩種可能性進(jìn)行排查。首先,我們通過(guò)百分表分段檢查電機(jī)輸出軸徑跳及端跳,結(jié)果顯示無(wú)問(wèn)題,排除了3的可能性。之后,我們查詢了電機(jī)的出廠時(shí)間及標(biāo)配油品,按電機(jī)說(shuō)明書(shū)加注潤(rùn)滑脂,再次啟動(dòng)電機(jī)并逐步提速至50Hz運(yùn)轉(zhuǎn),從剛啟動(dòng)時(shí)的輕微金屬摩擦聲出現(xiàn)到后來(lái)完全消失,并在之后的運(yùn)轉(zhuǎn)中再無(wú)出現(xiàn)。
在補(bǔ)充潤(rùn)滑脂后排查異響的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,產(chǎn)生了電機(jī)磁場(chǎng)絮亂所造成的有規(guī)律的異響,對(duì)此情況我們分析原因可能有以下幾點(diǎn):(1)現(xiàn)場(chǎng)電壓不穩(wěn);(2)有異常加載影響了電機(jī)輸出軸的動(dòng)平衡;(3)變頻器附近有信號(hào)干擾;(4)變頻器設(shè)置有誤或工作異常。
針對(duì)上述可能原因,我們逐步進(jìn)行排查,最終原因確認(rèn)為電機(jī)廠家所配輸出軸與半聯(lián)軸器緊固壓蓋偏心,造成了電機(jī)輸出軸的動(dòng)平衡被影響,產(chǎn)生了異響。
(2)選粉機(jī)啟動(dòng)不起來(lái):在變頻電機(jī)及減速機(jī)確認(rèn)正常之后,開(kāi)始準(zhǔn)備帶動(dòng)選粉機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),電機(jī)以5Hz頻率啟動(dòng),轉(zhuǎn)子無(wú)法正常啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。針對(duì)該現(xiàn)象,我們對(duì)選粉機(jī)部位結(jié)構(gòu)進(jìn)行了仔細(xì)分析,認(rèn)為有以下幾種可能性:a)選粉機(jī)回轉(zhuǎn)部分軸承組內(nèi)部有運(yùn)轉(zhuǎn)干涉或軸承抱緊;b)選粉機(jī)轉(zhuǎn)子部件與相關(guān)結(jié)構(gòu)干涉或卡死;c)選粉機(jī)轉(zhuǎn)子軸線垂直度安裝偏差太大,造成徑向負(fù)載加?。籨)V帶預(yù)緊力過(guò)大,造成負(fù)載加??;e)選粉機(jī)盤(pán)根密封處擠壓,摩擦阻力增大,造成負(fù)載加劇。
4 排查措施
首先,用2T鎖鏈沿轉(zhuǎn)子葉片外徑切向拉動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),經(jīng)檢查選粉機(jī)軸承組在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中無(wú)異響及震動(dòng),轉(zhuǎn)子部件與相關(guān)結(jié)構(gòu)無(wú)干涉或卡死的情況,于是排除了可能原因1、2。
其次,通過(guò)使用水平儀等工具的測(cè)量排除了原因3。
接著,我們通過(guò)測(cè)量V帶傳動(dòng)裝置帶輪中心距,并按照V帶型號(hào)做受力計(jì)算,計(jì)算結(jié)果符合設(shè)備要求,排除了原因4。
最后,我們拆除了V帶傳動(dòng)裝置的保護(hù)罩,經(jīng)檢查選粉機(jī)盤(pán)根密封裝置(見(jiàn)圖二S放大圖)發(fā)現(xiàn)盤(pán)根密封裝置一端完全壓死,使得盤(pán)根對(duì)帶輪的摩擦阻力劇增,經(jīng)拆解重新安裝后,5Hz啟動(dòng)選粉機(jī),轉(zhuǎn)子順利啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),并且電機(jī)電流值平穩(wěn),符合正常范圍。
5 結(jié) 語(yǔ)
在整個(gè)調(diào)試過(guò)程中,出現(xiàn)的種種事故,我們發(fā)現(xiàn)有很大原因是部件組裝或設(shè)備安裝質(zhì)量造成的。所以,對(duì)于設(shè)備安裝工作,我們應(yīng)給予極高的重視,盡量避免因此而造成的工程返工及調(diào)試投產(chǎn)延期等損失。桂林鴻程是磨粉機(jī)生產(chǎn)基地,生產(chǎn)大型立磨包括HLM立式磨粉機(jī)和HLMX超細(xì)立式磨粉機(jī),購(gòu)買(mǎi)立磨包安裝,并提供立磨全自動(dòng)化立磨選粉機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖和立磨選粉機(jī)維護(hù)培訓(xùn)。
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